KMPC Hemmat
KMPC Hemmat
A Mineral Processing Digital Library
 


    to






طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند
By علیرضا حسنخویی، پرویز مظفری، صمد بنیسی
Published in کنفرانس ملی علوم معدنی at 1393
Direct link: http://kmpchemmat.ir/pii/252521

Abstract
کنسانتره واحدهای سیکلون مارپیچ در کارخانه ذغالشویی زرند به دلیل وجود ذرات کوچک‌تر از ۱۵۰ میکرون با محتوای خاکستر بالا، دارای خاکستری بیش از حد مجاز فروش (حد مجاز برابر با ۱۱ درصد) بود. حذف این ذرات از کنسانتره با به‌کارگیری سرندی با ابعاد دهانه 5/0 میلی‌متر، باعث افزایش کیفیت (کاهش خاکستر) این جریان شد. جریان عبوری از این سرند بخش حذف شده برای پرعیارسازی مجدد به واحد سیکلون - مارپیچ بخش فلوتاسیون ارسال می‌شد. ازآنجاکه کنسانتره مارپیچ این واحد کیفیت پایینی (خاکستر ۱۸ درصد) داشت، به واحد سرندکنی (دهانه 5/0 میلی‌متر) فرستاده می‌شد. جریان عبوری از سرند دوباره به ابتدای واحد سیکلون - مارپیچ بخش فلوتاسیون ارسال می‌شد. این روال باعث شده بود، در حدود ۵۶ درصد از کنسانتره مارپیچ که دارای ابعادی کوچک‌تر از دهانه سرند بودند در یک چرخه بیهوده قرار گیرد. مقدار مواد در چرخش، با تغییر فرآیند آبگیری از کنسانتره و افزایش کیفیت آن به ۵ درصد کاهش یافت. برای آبگیری از کنسانتره، ترکیب فیلتر و سانتریفیوژ و برای افزایش کیفیت کنسانتره نهایی، جدایش دومرحله‌ای که در آن کنسانتره مارپیچ به‌جای ورود به سرند، به مارپیچ دیگری خوراک‌دهی می‌شد، به اجرا گذاشته شد. در نهایت، با تعیین مقادیر بهینه ۴۰ برای درصد جامد و ۲ تن بر ساعت برای دبی خوراک ورودی به مارپیچ، میزان محصول نهایی و ظرفیت این واحد به ترتیب ۱۱ و ۱۴ تن بر ساعت افزایش و خاکستر کنسانتره نهایی مارپیچ‌ها نیز از ۱۸ به ۱۱ درصد کاهش یافت.

Keywords
ذغال سنگ، مارپیچ، هیدروسیکلون